1
您現在的位置:
首頁(yè)
/
/
/
高壓氨水消煙裝煤

高壓氨水消煙裝煤

  • 分類(lèi):公司資訊
  • 作者:
  • 來(lái)源:
  • 發(fā)布時(shí)間:2021-10-28
  • 訪(fǎng)問(wèn)量:0

【概要描述】炭化室加煤時(shí)集氣管壓力達到300~400Pa,使大量荒煤氣外逸。利用高壓氨水在橋管氨水噴頭的噴灑,在橋管內噴灑區域的后方及上升管內產(chǎn)生較大的負壓,并在炭化室內靠近上升管底部區域形成負壓,使荒煤氣及煙塵由炭化室經(jīng)上 升管、橋管、吸入集氣管內,以避免荒煤氣從機側裝煤口處溢出。

高壓氨水消煙裝煤

【概要描述】炭化室加煤時(shí)集氣管壓力達到300~400Pa,使大量荒煤氣外逸。利用高壓氨水在橋管氨水噴頭的噴灑,在橋管內噴灑區域的后方及上升管內產(chǎn)生較大的負壓,并在炭化室內靠近上升管底部區域形成負壓,使荒煤氣及煙塵由炭化室經(jīng)上 升管、橋管、吸入集氣管內,以避免荒煤氣從機側裝煤口處溢出。

  • 分類(lèi):公司資訊
  • 作者:
  • 來(lái)源:
  • 發(fā)布時(shí)間:2021-10-28
  • 訪(fǎng)問(wèn)量:0
詳情

  炭化室加煤時(shí)集氣管壓力達到300~400Pa,使大量荒煤氣外逸。利用高壓氨水在橋管氨水噴頭的噴灑,在橋管內噴灑區域的后方及上升管內產(chǎn)生較大的負壓,并在炭化室內靠近上升管底部區域形成負壓,使荒煤氣及煙塵由炭化室經(jīng)上 升管、橋管、吸入集氣管內,以避免荒煤氣從機側裝煤口處溢出。

  改造方法:

  利用集氣管上原有的低壓氨水噴嘴,在增加兩臺高壓氨水泵的基礎上,從循環(huán)氨水槽布置到集氣管趟管道,構成高壓氨水噴灑系統。該流程為高低壓合噴嘴流程,采用三通球閥進(jìn)行操作和采用導流式噴嘴進(jìn)行高、低壓氨水噴灑。該改造中在循環(huán)氨水槽人孔處引 DN100管道,在剩余氨水槽后面重新做兩臺泵礎安裝高壓氨水泵,氨水泵采用的是功率90KW,電壓380V,流量43m3/h,轉速為 2950r/min 的多泵,設置為開(kāi)備,焦爐高壓氨水設計壓力控制在1.8~ 3.0MPa,氨水管道上設置了2.5MPa 泄壓安閥,系統高壓氨水壓力超過(guò)2.5 MPa 時(shí)氨水通過(guò),橋管下方設有三通閥,便于實(shí)現低壓氨水和高壓氨水之間的切換。由于集氣管和吸氣管上安裝煤氣自動(dòng)調節閥,有的平衡了兩側焦爐的集氣管壓力,緩沖了裝煤時(shí)開(kāi)啟高壓氨水后帶來(lái)的集氣管壓力波動(dòng)。配合原有的導煙除塵車(chē)+地面除塵站在搗鼓焦爐裝煤消煙除塵過(guò)程中達到了良好的除塵果。

  高壓氨水壓力的確定氨水壓力的大小將直接關(guān)系到上升管根部吸力的大小和消煙的果。因此,合理確定爐頂氨水壓力是消煙裝煤的關(guān)鍵。高壓氨水工作壓力選擇的原則,上升管根部吸力是消煙的保障,吸力太小,消煙的動(dòng)力則不足,消煙果差。吸力太大,則吸入的空氣量和煤粉塵太多,造成荒煤氣中氧含量增高和炭化室內放炮,甚至危及鼓風(fēng)機和電捕焦油器的安,同時(shí)煤粉塵太多會(huì )造成管道堵塞。經(jīng)反復試驗,確定高壓氨水的工作壓力為2.2MPa,維持炭化室壓力為零或稍微負壓;使裝煤時(shí)集氣管的吸氣量控制在大體與煤氣發(fā)生量和由裝煤孔漏入的空氣量致,使加煤口略有少許荒煤氣外逸。這樣既大大減輕了裝煤煙塵對生產(chǎn)工人的危害,又保證了集氣管的暢通。

  使用果:

  高壓氨水噴灑系統投入后,按每天100爐計算,每天節約消煙車(chē)噴淋用水約 40噸,多回收煤氣約12萬(wàn)立方,溢散煤氣重新返回集氣管后,焦油、粗苯等的回收率明顯提高,綜合經(jīng)濟益可提高9~10元/噸焦。在停爐檢修時(shí)間,利用高壓氨水清掃集氣管,可防止集氣管中焦油渣沉積,代替了人工清掃,減輕工人勞動(dòng)強度,減少了上升管和消煙除塵設備的維修維護工作,大大節省人力和維修成本 2 3 消耗,裝煤時(shí)爐頂基本無(wú)冒煙、跑火現象,除塵果明顯增強。

關(guān)鍵詞:

掃二維碼用手機看

相關(guān)推薦

留言表單

留言應用名稱(chēng):
客戶(hù)留言
描述: